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“5.72,不合格!”看着水质检测结果,水处理班组犯了愁。按工艺要求PH合格范围为7-9,可水处理设备投用以来,云南中烟红河卷烟厂动力车间一直被除盐水PH偏低的难题所困扰。

“脱碳塔高度不够,脱碳效果差。” 经过一番排查,车间很快就找到了问题所在。脱碳作为除盐水生产工艺的重要环节,脱碳效果直接关乎PH指标合格与否。按照设计要求,脱碳塔高度为4米,由于厂房高度限制,实际高度仅有2.2米。

“重新调配除盐水配方,把PH调节到合格范围再供出去。”车间成立专项工作组充分开展讨论,这个看似“最快捷”的办法一经提出立即引来热议,“调配不准”“增加工作量”的弊端被一一列出。最终大家达成一致,这“简单粗暴”的解决办法治标不治本。

“问题的根源在于脱碳塔,既然高度无法调整,那就从内部结构找突破。”这一次,工作组还是把目光转向脱碳塔。在充分研究了脱碳塔内部结构和工作原理后,工作组找到了突破口:增大风和水的接触面积。

研讨中大家各抒己见,充分论证后确定了第二次改造思路:填料小球尺寸由φ50改为φ38,把布水直管改造为环形布水管。

说干就干,工作组仅用三天时间就完成填料更换和布水管改造,除盐水PH值升高到7.18。

“7.18,虽然在合格范围,但是太接近下限值,运行时间久了容易‘掉线’。”工作组决定深挖原因,彻底解决问题。

工作组再次拆开脱碳塔主体结构,对部件逐一进行研究。“大家看,出水直管有没有可能漏风?”组长边说边伸手试探风量。在大家毫无头绪的时候,他的猜想打开了全新的思路,工作组立即对脱碳塔出水口风量进行测量。

于是,工作组开始了第三次改造,从脱碳塔出水管入手,把直管改造为“S”形弯管,同时更换更大号风机,增加风量,让二氧化碳排出更彻底。

看着检测仪器上PH值定格在8.42,工作组才真正放下心来。经过两次紧张的改造和调试,除盐水指标问题得到圆满解决。

值得一提的是,该指标的提升降本增效成效显著,预计每年节约除盐水1000余吨,节约氢氧化钠20余吨。

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编辑:薛佳玉
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